四年前,在吉林油田红岗采油厂的旷野上,伴生气往往被视为生产中的“累赘”,大多通过火炬点火放空,跳动的火焰曾是资源流失的无声注脚。而如今,这里的每一立方米气体都被精打细算。
截至今年春季,该厂油气处理一站已累计回收利用伴生气超370万立方米,发电量突破1120万千瓦时。这种从“弃”到“宝”的转变,不仅是物理意义上的能源回收,更是一场关于传统能源企业生存逻辑的深刻变革。在低碳转型的浪潮中,一个有着60多年开发史的老油田,正通过技术创新书写着属于自己的“逆龄”故事。

01 从“烧掉效益”到“颗粒归仓”的观念变革
走进红岗采油厂油气处理一站,员工正全神贯注地检查热电联供的供气流程。在他眼中,现在的伴生气每一立方米都是“真金白银”。这种心态的转变并非偶然。作为一家勘探开发超过60年的老牌油田,吉林油田曾长期面临系统老化、能耗高企、运行成本逐年攀升的严峻挑战。在过去,伴生气处理手段单一,不仅造成了巨大的能源浪费,还因碳排放问题给企业带来了不小的环保压力。随着“双碳”目标的深入推进,低碳转型已不再是选择题,而是必答题。
“谁能不好好管理?”一句反问,折射出全厂上下对效益认知的重构。在“红岗模式”推行之初,管理层就明确了“每一立方米气体都要转化为效益”的目标。通过全方位的宣传与制度建设,员工们开始意识到,那些曾经被“扔”掉的气体,正是冲抵老油田高昂成本的关键。这种从管理层到一线员工的共识,为后续的技术改造铺平了道路,也让红岗采油厂在“油气+新能源”融合路径的探索中,迈出了坚实的第一步。
02 挖潜深层余热:让每一度温差都贡献动能
除了伴生气的利用,红岗采油厂还将目光投向了生产过程中被长期忽视的余热资源。生产副经理钱科曾感慨,生产过程中采出液温度高达50多摄氏度,如果分离后直接回注地下,无异于巨大的能源流失。针对这一痛点,全厂展开了紧锣密鼓的“挖潜行动”。2023年10月,红岗采油厂正式启动余热利用项目,试图通过技术手段对生产过程中的热能进行全方位捕获与再利用,实现能源的闭环运营。
项目的核心在于“余热应收尽收”。通过引入2台先进的离心压缩式热泵,红岗采油厂成功实现了对采出液余热的提质利用,用回收的热量替代了部分原本需要消耗自用气的锅炉。数据统计显示,仅此一项技术改造,每年就可节约自用气达360万立方米。这不仅大幅降低了生产成本,还显著减少了化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放。老系统在技术的“手术刀”下逐渐变瘦、变强,从单一的油气生产基地,向综合能源利用的示范区华丽转身。
03 “红岗模式”升级:构建零浪费的能源微循环
随着大50低碳融合建产示范区的建设推进,红岗采油厂的能源利用模式进入了2.0时代。2024年后,伴生气回收利用量从每日10万立方米提升至12万立方米以上。为了彻底杜绝浪费,该厂创新性地采用了自营租赁燃气发电设备的模式,将多余的伴生气直接转化为电能。更具前瞻性的是,他们在发电的同时同步实现余热提取,构建起“发电+供热”一体化的联供体系,真正实现了伴生气的“零浪费、全利用”。
进入2025年度,红岗采油厂的综合能源效益迎来了爆发式增长。通过伴生气替代自用油与管网气、热电联供、以及剩余气加工处理外销等多渠道发力,全厂年发电能力一举突破4600万千瓦时。这不仅满足了油田自身的生产电力需求,更将余电并网转化为切实的经济收益。从“单项技术突破”到“区块综合能源利用”,红岗采油厂成功探索出了一条老油田节能降碳、提质增效的路径,为中国传统能源行业的绿色转型提供了可复制、可推广的实战经验。
吉林油田红岗采油厂的实践证明,老油田并非只能是“高能耗”的代名词。通过将自然资源优势与生产消纳优势深度融合,传统能源生产过程中的副产品完全可以转化为绿色发展的驱动力。在能源结构加速转型的今天,这种对存量资源的极致挖掘与对新发展理念的坚定践行,不仅让老油田焕发了第二春,更在全球能源安全与绿色发展的平衡木上,走出了中国能源企业的坚定步伐。当火焰熄灭,电流涌动,红岗的转型之路才刚刚开启,而这背后折射出的,是整个中国能源工业向绿而行的宏大远景。