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青海油田气动射流泵首秀,产液量激增64%背后的技术逻辑

在柴达木盆地的腹地,八百里瀚海深处,一场关于地下千米能源挖掘的“续命”战役正悄然迎来转折。随着开采年限的增加,许多功勋卓

在柴达木盆地的腹地,八百里瀚海深处,一场关于地下千米能源挖掘的“续命”战役正悄然迎来转折。随着开采年限的增加,许多功勋卓著的老气井正面临着“高含水、低压力、易出砂”的生存危机。当传统的采气工艺在复杂的地层工况面前显得力不从心时,我们该如何让这些陷入沉睡的能源宝库重焕生机?这不仅是技术难题,更是关乎国家能源安全保障的一道必答题。

近日,从青海油田涩北气田传来了令人振奋的消息。截至6月22日,该气田首口气动射流泵试验井——台2-12井,已成功完成工具入井、坐封调试并顺利投运。监测数据显示,这口老井在换上“新动力”后,产液量从投产前的每日44立方米一举提升至71立方米,排液效率惊人地提高了64%。这一突破性的进展,标志着我国在高含液、易出砂气井的治理上,摸索出了一条高效、低成本的新路径。

01 老井之困:柴达木盆地的“衰竭危机”与破局思考

涩北气田作为中国陆上重要的自产气田,多年来一直承担着向周边省区输送清洁能源的重任。然而,随着时间的推移,这座“能源堡垒”也步入了开发的中后期。台2-12井就是一个典型的缩影。作为一口深耕多年的老井,它见证了涩北气田的辉煌,但也逐渐显露出地层压力下降、井筒产液量持续上升的颓势。曾经高效的常规气举工艺,在日益严重的积水和流沙冲击下,逐渐变得效率低下,产能释放受到严重限制。

对于采气工人来说,水和砂是气井的“天敌”。当井底积水过多,气流便无法通过重重水层升至地面;而地层出砂则会像磨砂纸一样,迅速损毁昂贵的井下设备。青海油田的技术团队深知,传统的“修补”已无法解决根本问题,必须立足气田特殊的地质特征,寻找一种既能“排液”又能“抗砂”的全新排采工艺。通过系统的可行性论证,气动射流泵工艺最终被推向了舞台中央。

02 精准手术:从实验室论证到千米井下的“一次达标”

如果说方案设计是“大脑”,那么现场施工就是“心脏”。台2-12井的施工过程,堪称一场严丝合缝的精密手术。技术团队深知,新工艺的首次落地不容有失。施工期间,全体专家和技术人员全程驻井值守,将指挥部搬到了作业一线。从最基础的井筒预处理,到关键的探冲砂、通井刮削,每一道工序都被置于显微镜下审视,确保不留任何隐患。

在施工现场,技术团队面临的挑战远比图纸上复杂。地层压力的细微波动、砂液含量的实时变化,都要求方案必须具备极高的灵活性。为此,团队建立了动态分析研判机制,根据实测工况持续优化施工方案和管柱组合。这种“边干边改、精益求精”的态度,保证了工具入井、封隔器坐封、套管试压等核心环节点对点、缝对缝的精准衔接。这种严苛的质量管控,最终换来了工具精准入位和工序的一次性达标。

03 示范效应:点亮老气田高产稳产的“技术灯塔”

台2-12井的成功投产,其意义早已超越了一口单井的产量增长。它是一次成功的“实战演习”,验证了气动射流泵工艺在涩北气田这种复杂、极端井况下的高度适应性与可靠性。对于那些长期受困于高含水、易出砂问题的低效老井而言,这无疑是一剂强心针,为气田实现整体稳产增产提供了全新的技术储备和决策依据。

在当前全球能源结构转型与保障国内能源供应的大背景下,老油气田的提质增效已成为重中之重。青海油田通过这一工艺的成功应用,不仅挖掘了存量资产的潜力,更向业界展示了技术创新驱动能源生产的强大魅力。这不仅是物理设备的一次更换,更是开发思路的一次跨越——从“靠天吃饭”的常规开采,向“精耕细作”的科学开发深度迈进。

站在2026年这个时间节点回望,台2-12井的尝试或许只是青海油田迈向高质量发展的一小步,但其释放的能量却足以点亮整个气田的未来。未来,随着该工艺在更多相似井况中的推广应用,我们有理由相信,更多尘封在荒漠下的资源将被唤醒,源源不断地汇入西气东输的动脉之中。这种勇于挑战极限、不断超越自我的“青海油田精神”,正是中国石油工业持续前行的不竭动力。